2016年11月,冀東某水泥廠SNCR脫硝改造項目負(fù)責(zé)人,通過其他冀東水泥廠的介紹,向我公司進(jìn)行SNCR脫硝技術(shù)咨詢。繼而希望我公司對其脫硝系統(tǒng)進(jìn)行改造,以達(dá)到良好的脫硝效果及降低還原劑的使用量,節(jié)約企業(yè)運行成本。
該企業(yè)現(xiàn)有兩條2500T水泥生產(chǎn)線。脫硝現(xiàn)狀是:每條生產(chǎn)線氮氧化物初始濃度分別為820mg/m3、780mg/m3左右,排放濃度要求達(dá)到300mg/m3以下,每條生產(chǎn)線使用20%濃度氨水的用量竟達(dá)到1200-1800L/h,兩條生產(chǎn)線合計每天氨水用量達(dá)到65噸左右,氨水使用量大,氨逃逸嚴(yán)重超標(biāo),脫硝效率不達(dá)標(biāo)。
我公司技術(shù)部門通過對該企業(yè)水泥生產(chǎn)線和脫硝設(shè)備運行現(xiàn)狀的詳細(xì)了解和分析,精心設(shè)計并提出了能夠達(dá)到良好脫硝效果和降低還原劑使用量的可行性改造方案,得到該企業(yè)的認(rèn)可。
前期該企業(yè)與我公司達(dá)成了對一條生產(chǎn)線進(jìn)行脫硝改造的技術(shù)協(xié)議和合作。通過對其脫硝系統(tǒng)的改造、使用我公司霧化效果更好的新型HBCY-FV-Ⅲ高效節(jié)能脫硝噴槍及采用合理的噴槍布置方案。氮氧化物排放值從改造前的300mg/m3左右降低到了200mg/m3以下。脫硝效率相比改造前明顯提高,而且氨逃逸達(dá)標(biāo),氨水用量從原先的1200L/h以上減少到了900L/h左右,在達(dá)到更好的脫硝效果同時避免了氨水的浪費,降低了企業(yè)運行成本。
之后,該企業(yè)相繼和我公司達(dá)成了對另外一條生產(chǎn)線進(jìn)行脫硝改造的合作。改造后也大幅降低了還原劑的使用量,達(dá)到了良好的脫硝效果。目前,該企業(yè)兩條生產(chǎn)線的脫硝效果全部良好,氨水使用總量從原先每天65噸左右減少到現(xiàn)在的40噸以下,從氨水的使用量上,該企業(yè)就能節(jié)省支出2-3萬元/天。
我公司憑借十八年霧化經(jīng)驗和脫硝技術(shù)優(yōu)勢已先后為眾多水泥廠、化工廠、熱電廠、造紙廠等眾多燃煤企業(yè)解決了脫硝技術(shù)難題,使其滿足脫硝排放要求同時減少還原劑使用量,降低企業(yè)運行費用。我們將一如既往,為還人們以碧水藍(lán)天而不懈努力。
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