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SCR脫硝系統(tǒng)噴氨優(yōu)化調(diào)整
作者:  來源: http://m.lndenghai.com/hydt/n2574.html   發(fā)布時(shí)間:2020-08-07

為了調(diào)高脫硝系統(tǒng)效率,在滿足環(huán)保超低排放標(biāo)準(zhǔn)的前提下,減少噴氨量、降低氨逃逸率、降低空預(yù)器堵塞風(fēng)險(xiǎn),對(duì)某電廠超臨界2×700MW燃煤機(jī)組脫硝系統(tǒng)進(jìn)行噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)。通過調(diào)整噴氨手動(dòng)門開度,合理調(diào)節(jié)SCR噴氨量,使SCR脫硝系統(tǒng)出口氮氧化物濃度分布的均勻性得到改善,降低了局部氨逃逸峰值,降低了空預(yù)器堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。 


隨著火電廠最新大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)的頒布及煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施,燃煤電廠必須更加嚴(yán)格地控制煙氣中NOx的排放量。選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù)因脫硝效率高且運(yùn)行穩(wěn)定可靠,而被廣泛應(yīng)用于燃煤電廠。脫硝效率、噴氨量大小和氨氣逃逸率是衡量SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行是否良好的重要依據(jù)。電廠在實(shí)際運(yùn)行過程中,由于負(fù)荷、鍋爐燃燒工況、煤種、噴氨格柵閥門開度、煙道流場均勻性、吹掃間隔時(shí)間等因素均會(huì)影響SCR脫硝效率和氨逃逸率。逃逸氨在空預(yù)器中會(huì)生成黏性的硫酸銨或硫酸氫銨,減小空預(yù)器流通截面,造成空預(yù)器堵灰。

空預(yù)器堵灰不僅影響鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性而且顯著降低鍋爐安全性,嚴(yán)重影響脫硝機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。目前燃煤電廠可以選擇新型的SCR脫硝系統(tǒng)噴氨格柵類型、布置方式及改造噴氨管,調(diào)整噴氨量和噴復(fù)均勻性,改進(jìn)催化劑入口氨氮比,優(yōu)化煙氣導(dǎo)流板布置、煙氣流速的均布性,或研發(fā)與應(yīng)用煙氣脫硝系統(tǒng)自動(dòng)控制技術(shù)。通過提升自控系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性等措施,可提高SCR脫硝系統(tǒng)出口NOx分布均勻性,防止局部氨選逸超標(biāo),減輕空預(yù)器堵灰、腐蝕、運(yùn)行阻力等問題。某廠由于投產(chǎn)時(shí)間早,投產(chǎn)時(shí)由于國家環(huán)保要求不高,脫硝系統(tǒng)按出口氮氧化物排污濃度200mg/m3設(shè)計(jì)。

隨著國家環(huán)保要求的提升,為滿足發(fā)改能源〔2014〕2093號(hào)文件《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020年)》的要求,該廠將氮氧化物排放濃度穩(wěn)定的控制到50mg/m3以下,該廠進(jìn)行了SCR煙氣脫硝提效改造,主要是加裝5號(hào)爐第三層及6號(hào)爐第二層催化劑來達(dá)到NOx濃度超低排放。通過上述改造措施,能夠?qū)⒌趸餄舛瓤刂频?0mg/m3以下,但運(yùn)行過程中存在局部氨逃逸偏大,自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)滿足不了運(yùn)行要求等問題,導(dǎo)致還原劑耗量高、空預(yù)器阻力上升較快等問題。因脫銷系統(tǒng)投產(chǎn)時(shí)SCR煙氣脫硝系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的線性控制式噴氨格柵技術(shù)。

而目前脫硝系統(tǒng)新型結(jié)構(gòu)改造經(jīng)濟(jì)成本高、周期長,在現(xiàn)有SCR脫硝系統(tǒng)中開展噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),是目前提高氨利用率、減少NOx污染物排放的主要手段,調(diào)節(jié)SCR脫硝系統(tǒng)噴氨量,改善SCR脫硝系統(tǒng)出口NOx分布均勻性和氨利用率。

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